液壓缸活塞桿拉傷后,,若不及時處理,,輕則影響正常使用,,重則使液壓缸不能工作。我們的修復(fù)方法是,,對較輕的拉痕采取局部修磨拋光的方法修復(fù),;對較重的拉痕則采取焊補加人工修磨的方法修復(fù)。
拉痕的形成:對起重機解體后,,發(fā)現(xiàn)有一根變幅缸活塞桿被嚴(yán)重拉傷,,拉痕并排6條。造成活塞桿拉傷的主要原因是:防塵圈脆化呈塊狀脫落以后,,不但失去了防塵作用,,而且該處還堆積了許多灰塵與雜志,使活塞桿直接與雜質(zhì)硬磨,,導(dǎo)致活塞桿被拉傷,,傷痕再刮壞缸口橡膠密封組件,造成液壓缸嚴(yán)重外漏,。
修復(fù)要求:填料與母材必須結(jié)合牢固,、平滑;調(diào)料必須耐用并易于手工加工,;手工加工必須保證活塞桿直徑誤差小于0.06mm,。經(jīng)分析,決定采用的填料為J422焊條,。因為,,酸性焊條對鐵銹、油污及水分不敏感,,不容易產(chǎn)生氫化孔;工藝性好,易于操作,;焊縫成型美觀,;材料硬度適中,易于手工加工,;電弧穩(wěn)定,,熔深較大,與母材結(jié)合牢固,。
修復(fù)工藝:
(1)先將要焊的部位清洗干凈,,然后用濕泥巴將拉痕四周圍住。
(2)選用直徑2.5mm的焊條,,將電焊機電流調(diào)至120A,,采取直線運條法平穩(wěn)施焊。
(3)全部焊完之后,,將泥巴與熔渣清除干凈,,用粗銼沿活塞桿圓周進(jìn)行進(jìn)行修銼并留0.1-0.2mm的加工余量。
(4)車一個外徑185mm,、內(nèi)徑125mm,、長150mm的圓筒當(dāng)靠模(活塞桿外徑125mm),沿軸線鋸開,,一個為粗模,,另一個為精模。
(5)在粗模內(nèi)壁涂上一層薄薄的紅印油,,接著將粗模緊靠在活塞桿待修部位上沿軸線往復(fù)磨合幾次,,然后用細(xì)銼將活塞桿上較重的紅印銼掉。如此反復(fù)修銼,,最后留0.04-0.07mm的加工余量,。
(6)再用320目的砂條蘸煤油配合精模將活塞桿修磨至規(guī)定尺寸。
(7)最后用砂布背面蘸煤油進(jìn)行手工拋光,。經(jīng)測量,,最大誤差僅為0.03mm。
該起重機修復(fù)后,,經(jīng)過一年半的使用,,變幅液壓缸始終沒有出現(xiàn)過外漏現(xiàn)象,同時活塞桿光滑,、無銹斑,。